快走絲切割短路為什麼會回退
1. 線切割老是短路回退
應該是切割的零件變形,致使零件夾住了鉬絲造成鉬絲短路回退。對於一些容易變形的零件,在鉬絲切過的縫隙加上一些薄的0.2mm厚的金屬片,或者廢鉬絲。使得零件即使變形,也不至於夾住鉬絲而造成短路。
2. 線切割總短路怎麼解決
換水
3. 線切割短路自動回退的問題
回退變成前進了來?自 那正常加工的很是正常往前的嗎? 如果正常加工時一切正常回退是卻不正常了,那可能就是單板機出故障了
單板面上應該沒有一個這個坑爹的設置吧,不讓人後退的? 這何只不讓人後退啊,簡直就是把程序都搞亂了,要重新校產品了。因為程序後退,機床前進,,那結果程序和切割的位置就不對了。應該是出故障了
4. 線切割發生短路的原因有哪些
可原地穿絲,並向切縫處滴些煤油清洗,一般短路就可排除。但應注意從新啟動後版,可能會出現不權放電進給,這與煤油在工件切割部分形成絕緣膜,改變了間隙狀態有關,此時應立即降低電極絲的私服速度,等放電正常後再改回正常切割速度。工件應力變形夾絲熱處理變形大的薄件切割時會出現夾絲現象。對熱處理變形大的工件,應提前在切縫中穿入電極絲或與切縫厚度一致的塞尺已防夾絲。薄板疊加切割,應先用螺絲鏈接緊固,或裝夾時多壓點,壓緊壓平,已防止加工中夾絲。
線切割加工中短路處理方法:
在 線切割機床加工過程中,而因排屑不暢造成短路的現象時有發生,特別在加工較厚工件時更為突出。 在操作中,可用溶濟滲透清洗的方法消除短路,具體方法是: 當短路發生時,先關斷自動、高頻開關,關掉工作液泵,用刷子蘸上滲透性較強的汽油、煤油、乙醇等溶劑,反復在工件兩面隨著運動的鉬絲向切縫中滲透(要注意 鉬絲運動的方向)。
直至用改錐等工具在工件下端輕輕地沿著加工的反方向觸動鉬絲,工件上端的鉬絲能隨著移動即可。然後,開啟工作液泵和高頻電源,依靠鉬絲 自身的顫動,恢復放電,繼續加工。
5. 我的線切割開始加工一會就提示短路系統自動回退後停機
提問題最好把情況說詳細點,這么簡單的問法只有神才能幫到你。
6. 線切割在加工過程中,開始很正常為什麼中途會沒有高頻,出現短路信號,要把鉬絲回退到起點重新開始加工,
問題說的不明白,有高頻和沒有高頻是指哪方面。沒有高頻又哪來的短路信號?
7. 線切割的H,L開關是什麼意思線切割老是短路,而且不會自動回退是怎麼回事
不會自動回退看看HL卡,F3中的Process 控制 , 按[ENTER]鍵進入控制子菜單,回退 0 sec 是0了就不會自動內回退。短路回退選容擇,每按一次回車鍵增加5秒(sec),最大為35秒。此時間為短路發生多少秒之後自動進入回退,短路消失後立即自動恢復前進。持續回退1分鍾仍未排除短路,則自動停機報警。設置osec(0秒)時為手動回退,即短路時需人工操作進入回退,排除短路後人工操作恢復前進。如發生短路持續1分鍾後無人工干預,則自動停機報警。
8. 線切割短路回退兩次以後,自動停機是怎麼回事只回退了兩次,沒有前進
回退變成前進了? 那正常加工的很是正常往前的嗎? 如果正常加工時一切正常回回退是卻不正常了,那可能就是單答板機出故障了
單板面上應該沒有一個這個坑爹的設置吧,不讓人後退的? 這何只不讓人後退啊,簡直就是把程序都搞亂了,要重新校產品了。因為程序後退,機床前進,,那結果程序和切割的位置就不對了。應該是出故障了
9. 線切割短路為什麼不會自動回退
肯定單板機上被你按錯了..有個短路延時功能..你看說明書把
10. 線切割短路以後自動回退30分鍾了為什麼絲筒不停
絲筒響有兩種可能:1:是絲筒本身響。2:電機響。觀察電流表。另外上下水不能內噴到鉬絲上也會出現這種容情況,就是短路了。還有一種可能,電流比另一次大,沒有電流,把後導輪換成單邊的導輪類似於單邊松絲,就要找人調,或買個自動緊絲器了,重新緊絲,對比左右換向時的電流。