迴流焊接氣泡如何產生的
① 如何消除焊接過程中產生的氣泡
首先,驗證保護氣體的純度,99.7%以上純度氬氣足矣。
接著,查氣路是否有破損;工件是否太版贓。
最後權,查焊機的控制保護氣的電磁閥是否正常工作。可以啟用焊機上的「檢氣」開關試試。
另外看看是否符合下面3個情況,注意避免
1.焊接電流過大,2電弧過長.3.運棒過快
② 焊縫中為什麼容易產生氣泡
氣泡:主要是指熔池中的氣泡凝固時未能逸出而殘留下來所形成的空穴。
產生的原因是:專
1、焊件和焊接材料有屬油污、鐵銹及其它氧化物。
2、焊接區域保護不好。
3、焊接電流過小,弧長過長,焊接速度過快。
所以應避免以上問題的出現。
③ smt焊接氣泡產生的原因
焊點氣泡產生主要原因為材料受潮所導致,
建議:
1.更換新錫膏版,不要使用二次權回溫錫膏。錫膏一定要充分回溫。
2.分別對PCB和CSP晶體進行烘烤,排除零件中的水分,如果OK,以後可以烘烤後再上線;
3.控制好車間的濕度,錫膏超過30分鍾不用立即收起。
4.適當提高恆溫區時間。
如果以上都做了氣飽還是超過25%,建議更換一個牌子的錫膏試一試,
部分品牌或批次的錫膏會有異常。
④ 怎麼來解決焊錫氣泡
1.選擇較為優質抄的焊錫膏;
2.注意印刷機印刷速度,角度調整;
3.迴流焊接預熱區160-190盡量在 90秒左右;
以上仍然不行的話,還有一個樣品製作的方法。1.將PCB焊盤用焊錫線、烙鐵預上錫,然後拖平。
2.正常作業
3.檢測氣泡是否消失了
⑤ smT焊點內有氣泡...有什麼方法可以將內部氣泡排出....跪求解決答案 謝謝
焊點氣泡產生主要原復因為材料制受潮所導致,
建議:
1.更換新錫膏,不要使用二次回溫錫膏。
2.分別對PCB和CSP晶體進行烘烤,排除零件中的水分,如果OK,以後可以烘烤後再上線;
3.控制好車間的濕度,錫膏超過30分鍾不用理解收起。
4.適當提高恆溫區時間。
如果以上都做了氣飽還是超過25%,建議更換一個牌子的錫膏試一試,
部分品牌或批次的錫膏會有異常。
希望給你帶來幫助。
⑥ 焊接氣孔產生的原因及措施
焊接氣孔:焊接時,因熔池中的氣泡在凝固時未能逸出,而在焊縫金屬內部(或表面版)所形成的空穴,稱為氣孔權。
危害:氣孔會減小焊縫的有效截面積,降低焊縫的機械性能,損壞了焊縫的緻密性,特別是直徑不大,深度很深的圓柱形長氣孔(俗稱針孔)危害極大,嚴重者直接造成泄漏。
產生原因:
a.焊條或焊劑受潮,或者未按要求烘乾。焊條葯皮開裂、脫落、變質。
b.基本金屬和焊條鋼芯的含碳量過高。焊條葯皮的脫氧能力差。
C.焊件表面及坡口有水、油、銹等污物存在這些污物在電弧高溫作用下,分解出來的一氧化碳、氫和水蒸氣等,進入熔池後往往形成一氧化碳氣孔和氫氣孔。
d.焊接電流偏低或焊接速度過快,熔池存在的時間短,以致於氣體來不及從熔池金屬中逸出。
e.電弧長度過長,使熔池失去了氣體的保護空氣很容易侵入熔池,焊接電流過大,焊條發紅,葯皮脫落,而失去了保護作用,電弧偏吹,運條手法不穩等。
f.埋弧焊時,使用過高的電弧電壓,網路電壓波動過大。防止措施見下表:
⑦ 原資材焊接到PCB上後出現空隙{俗稱氣泡} 用的十溫區的迴流焊 求各位大神解答都是什麼原因造成的呢
焊接時間過長,在高溫區太久了,當然要先排除錫膏沒問題
⑧ 氣保焊焊接起氣泡是什麼原因
氣體保護不良 引起的氣孔氣泡。
1 氣瓶壓力低於1兆帕。必須停止使用 更換新氣專體。氣瓶剩餘壓力屬越低 ,氣體含水分越高。出現了氫氣孔。
2 周圍風大。大的流動空氣侵入了焊縫。形成的 氫氣孔等缺陷。適當避風作業可以避免。
3 母材表面 有 油污綉垢漆等雜物。焊接過程中這些雜物燃燒形成的焊接空洞。待焊部位周圍二三公分,必須打磨干凈,露出金屬光澤才可以焊接。
4 焊接參數不對。焊接電流 焊接電壓不匹配。提別是 焊接電壓高。根據母材厚度 焊縫位置 焊絲直徑 焊機輸出功率大小以及負載率。選擇匹配的焊接參數。
5焊絲伸出長度過大,二氧化碳氣體保護柱保護能力弱,被空氣侵入焊縫。焊絲生出長度去焊絲直徑毫米的十倍左右,如 1.0毫米直徑的焊絲,焊絲伸出長度選擇10毫米左右。
6 噴嘴 導電嘴 分流器,被飛濺物堵塞。造成的二氧化碳氣體輸出阻力大,保護不好。用工具清理堵塞物。蘸 防堵膏 或 噴 防堵噴霧,即可解決問題。
7 二氧化碳開關 或者流量調節閥沒打開。打開即可解決。二氧化碳總氣閥開關至少打開2.5圈以上,才能保證氣體均勻輸出。
⑨ SMT焊接後產品焊點內部存在氣泡,請問這個氣泡有什麼方式排出,使產品變成良品..
焊點氣泡產生主要原因為材料受潮所導致,
建議:
1.更換新錫膏,不要使用二次回溫錫膏。錫專膏一屬定要充分回溫。
2.分別對PCB和CSP晶體進行烘烤,排除零件中的水分,如果OK,以後可以烘烤後再上線;
3.控制好車間的濕度,錫膏超過30分鍾不用理解收起。
4.適當提高恆溫區時間。
如果以上都做了氣飽還是超過25%,建議更換一個牌子的錫膏試一試,
部分品牌或批次的錫膏會有異常。
希望給你帶來幫助。
⑩ SMT連接器迴流焊接後起泡是什麽原因造成的是否與焊接時的溫度、以及車間內的濕度有關
如果你的爐溫設定沒問題的話,那就是原材料不良了,和車間內的濕度沒關系的。這種情況我經常遇到,一般都是換另外一個廠商供應的材料或者換不同生產日期的材料。謝謝!