雕刻机X轴电机怎么调
⑴ 雕刻机X轴走形尺寸不同怎么调 就是打横排5块文件尺寸大小一样的 雕出来5快大小不一样 相差1mm
你先用尖刀小吃刀,或者装支笔跑跑看
如果没问题了,就是机械问题
1,齿条,轨道等有间隙
2,吃刀量过大
3,速度太快
问题还存在,就是电路问题
这个就不好说了
先排除干扰
新机器找厂家啊
搞不定退货就是了
⑵ 雕刻机x轴手动调节±,方向乱走,有时候还拉空,停住不走了,用手推一下又能走了,请高手指教怎么回事!!
你用万用表量一下,A+A-这两组通吧,B+B-这两给通吧。不通就说明电机或线有问题。再不明白可以联系我的。
⑶ 雕刻机x轴电机为什么发烫,怎么处理
可能是电机过载,是丝杠机还是齿条机啊,控制x轴的驱动器电流调小一点
⑷ 真心求教高手 雕刻机xy轴错位,求助!!!!!
雕刻机出现错位的原因和解决办法介绍:
雕刻机在雕刻过程中出现各种错位故障,如左右错位、上下错位、x轴错位、z轴错位等等,究竟是什么原因导致雕刻机出现错位现象呢?下面总结了雕刻物件时出现错位的原因和解决办法。
1、驱动器的问题:驱动器本身里面的结构或者电子原器件有问题也会造成错位现象,这个原因最多;若出现的次数不多,而且把速度降低一点,有时能正常雕刻,这说明驱动器还没有彻底坏掉;如果一开始雕刻就错位就说明驱动器彻底坏了。解决办法:修理驱动器或者更换驱动器。
2、电压的问题:雕刻机在工作时需要的功率大,如果电压过低,给驱动器供电不足,功率达不到则会造成错位现象,这种情况一般以Y轴错位为多,出现这种现象有可能是外界电压不够,或者在同一线路上有人使用了大功率的设备如电焊等。解决办法:安装一个5000瓦的稳压电源,但这个稳压电源的误差范围不能超过5%,最好在3%以内。
3、接口板,主板,转接板的问题:要是接口板,主板,转接板坏了,雕刻机在工作的过程中,某一个方向或者是三个轴均不动,造成雕刻错位。
4、主轴电机的问题:要是步进电机或者是伺服电机的问题,整个机器在某一方向上都不移动,用手转丝杆也转不动。
5、机床本身的问题:机床上的某个部件有问题或者是松动,表面有杂质等也会出现错位现象;如联轴器松了,坏了,都会出现错位;导轨,丝杆上长时间没有清洗加油也会出现错位现象;机床线要是断了也会出现错位现象。
6、各部分连接控制线接触不良(功控线传输线)。解决办法:将所有连线拆掉再装。
⑸ 你好,请问下我的雕刻机开料时x轴会跑偏
雕刻机出现错位的原因和解决办法介绍:
雕刻机在雕刻过程中出现各种错位故障,如左右错位、上下错位、x轴错位、z轴错位等等,究竟是什么原因导致雕刻机出现错位现象呢?下面总结了雕刻物件时出现错位的原因和解决办法。
1、驱动器的问题:驱动器本身里面的结构或者电子原器件有问题也会造成错位现象,这个原因最多;若出现的次数不多,而且把速度降低一点,有时能正常雕刻,这说明驱动器还没有彻底坏掉;如果一开始雕刻就错位就说明驱动器彻底坏了。解决办法:修理驱动器或者更换驱动器。
2、电压的问题:雕刻机在工作时需要的功率大,如果电压过低,给驱动器供电不足,功率达不到则会造成错位现象,这种情况一般以Y轴错位为多,出现这种现象有可能是外界电压不够,或者在同一线路上有人使用了大功率的设备如电焊等。解决办法:安装一个5000瓦的稳压电源,但这个稳压电源的误差范围不能超过5%,最好在3%以内。
3、接口板,主板,转接板的问题:要是接口板,主板,转接板坏了,雕刻机在工作的过程中,某一个方向或者是三个轴均不动,造成雕刻错位。
4、主轴电机的问题:要是步进电机或者是伺服电机的问题,整个机器在某一方向上都不移动,用手转丝杆也转不动。
5、机床本身的问题:机床上的某个部件有问题或者是松动,表面有杂质等也会出现错位现象;如联轴器松了,坏了,都会出现错位;导轨,丝杆上长时间没有清洗加油也会出现错位现象;机床线要是断了也会出现错位现象。
6、各部分连接控制线接触不良(功控线传输线)。解决办法:将所有连线拆掉再装。
⑹ 雕刻机X轴老是忘X-方向错位 求解答!!!
加工速度300是100%运转的么,控制系统加速度和起跳速度降低,如果还是,XY轴驱动器对调再试,还是不行,更换X轴的步进电机。再不行的话哥哥,我只能说你的机器太次了O(∩_∩)O~
⑺ 雕刻机X轴经常错位,怎么解决
这个需要你说明什么情况下X轴经常错位,通过交流才能找出问题,有空hi我吧。
⑻ 我的雕刻机Y轴偏差5MM,怎么办呢我见你在网上说调电机参数,怎么调呢
1.检查雕刻软件的路径正确与否;
2.检查丝杆的间隙大小及光杆的紧固螺丝有没有松动;
3.检查软件参数的设置正确与否.
4.检查地线是否接好
5.电脑是否有病毒
⑼ 雕刻机x轴点动时很吃力而且还左右乱动
定位不准有左右抖动现象
(1)左右抖动现象
原因:伺服电机在停止时会有抖动,主要是增益调整的问题。
位置比例增益太大(P9).
速度积分增益太小(P6).
对策:调整P9,P6, 2项参数即可。
(2)定位不准:
伺服电机本身是由编码器反馈,在位置控制时,是不会造成定位不准问题,只有精度问题。
例以2500pulse而言
360度 =0.036度/pulse 理论值:在经过增益调整后,驱动器内偏差计数器可达2脉冲以内。
因此其电气精度为0.144度以内。
可能造成定位不准原因,主要是脉冲指令不准确。单脉冲指令(P/D)容易受到干扰,指令速度频率太低(20K以下),也可能造成定位不准原因。
对策:1.降低驱动器最大接受频率,增加滤波效果;
2.指令端外加欧姆电阻,提高脉冲准确性。
(3)额定力矩不足
伺服电机额额定力矩(T)是由功率(W)及转速(N)设定的;
P=T*N(设计值不会因应用场合而改变)
一般所谓力矩不足,指的是“过负载”报警,各品牌对“过负载”定义是不同的。DR设计上3倍额定力矩在4妙后会产生报警,以保护驱动器。这和额定力矩不足是不相关的,造成过负载原因很多,其中最常碰到:
增益调整不准确(和惯量相关);
加速力矩大于电机瞬间最大力矩;
同一规格电机,因品牌不同时而产生结果不同原因:
机设计上不同(转子惯量);
增益调整不当;
“过负载”设计方式不同;
对策: 1。增益调整(特别时位置控制);
2.延长加速时间,减低加速力矩值;
3.延长“过负载”报警时间。马达运转方式将KPP值调大,其值需和控制器本身位置增益搭配调整。