雕刻機X軸電機怎麼調
⑴ 雕刻機X軸走形尺寸不同怎麼調 就是打橫排5塊文件尺寸大小一樣的 雕出來5快大小不一樣 相差1mm
你先用尖刀小吃刀,或者裝支筆跑跑看
如果沒問題了,就是機械問題
1,齒條,軌道等有間隙
2,吃刀量過大
3,速度太快
問題還存在,就是電路問題
這個就不好說了
先排除干擾
新機器找廠家啊
搞不定退貨就是了
⑵ 雕刻機x軸手動調節±,方向亂走,有時候還拉空,停住不走了,用手推一下又能走了,請高手指教怎麼回事!!
你用萬用表量一下,A+A-這兩組通吧,B+B-這兩給通吧。不通就說明電機或線有問題。再不明白可以聯系我的。
⑶ 雕刻機x軸電機為什麼發燙,怎麼處理
可能是電機過載,是絲杠機還是齒條機啊,控制x軸的驅動器電流調小一點
⑷ 真心求教高手 雕刻機xy軸錯位,求助!!!!!
雕刻機出現錯位的原因和解決辦法介紹:
雕刻機在雕刻過程中出現各種錯位故障,如左右錯位、上下錯位、x軸錯位、z軸錯位等等,究竟是什麼原因導致雕刻機出現錯位現象呢?下面總結了雕刻物件時出現錯位的原因和解決辦法。
1、驅動器的問題:驅動器本身裡面的結構或者電子原器件有問題也會造成錯位現象,這個原因最多;若出現的次數不多,而且把速度降低一點,有時能正常雕刻,這說明驅動器還沒有徹底壞掉;如果一開始雕刻就錯位就說明驅動器徹底壞了。解決辦法:修理驅動器或者更換驅動器。
2、電壓的問題:雕刻機在工作時需要的功率大,如果電壓過低,給驅動器供電不足,功率達不到則會造成錯位現象,這種情況一般以Y軸錯位為多,出現這種現象有可能是外界電壓不夠,或者在同一線路上有人使用了大功率的設備如電焊等。解決辦法:安裝一個5000瓦的穩壓電源,但這個穩壓電源的誤差范圍不能超過5%,最好在3%以內。
3、介面板,主板,轉接板的問題:要是介面板,主板,轉接板壞了,雕刻機在工作的過程中,某一個方向或者是三個軸均不動,造成雕刻錯位。
4、主軸電機的問題:要是步進電機或者是伺服電機的問題,整個機器在某一方向上都不移動,用手轉絲桿也轉不動。
5、機床本身的問題:機床上的某個部件有問題或者是松動,表面有雜質等也會出現錯位現象;如聯軸器鬆了,壞了,都會出現錯位;導軌,絲桿上長時間沒有清洗加油也會出現錯位現象;機床線要是斷了也會出現錯位現象。
6、各部分連接控制線接觸不良(功控線傳輸線)。解決辦法:將所有連線拆掉再裝。
⑸ 你好,請問下我的雕刻機開料時x軸會跑偏
雕刻機出現錯位的原因和解決辦法介紹:
雕刻機在雕刻過程中出現各種錯位故障,如左右錯位、上下錯位、x軸錯位、z軸錯位等等,究竟是什麼原因導致雕刻機出現錯位現象呢?下面總結了雕刻物件時出現錯位的原因和解決辦法。
1、驅動器的問題:驅動器本身裡面的結構或者電子原器件有問題也會造成錯位現象,這個原因最多;若出現的次數不多,而且把速度降低一點,有時能正常雕刻,這說明驅動器還沒有徹底壞掉;如果一開始雕刻就錯位就說明驅動器徹底壞了。解決辦法:修理驅動器或者更換驅動器。
2、電壓的問題:雕刻機在工作時需要的功率大,如果電壓過低,給驅動器供電不足,功率達不到則會造成錯位現象,這種情況一般以Y軸錯位為多,出現這種現象有可能是外界電壓不夠,或者在同一線路上有人使用了大功率的設備如電焊等。解決辦法:安裝一個5000瓦的穩壓電源,但這個穩壓電源的誤差范圍不能超過5%,最好在3%以內。
3、介面板,主板,轉接板的問題:要是介面板,主板,轉接板壞了,雕刻機在工作的過程中,某一個方向或者是三個軸均不動,造成雕刻錯位。
4、主軸電機的問題:要是步進電機或者是伺服電機的問題,整個機器在某一方向上都不移動,用手轉絲桿也轉不動。
5、機床本身的問題:機床上的某個部件有問題或者是松動,表面有雜質等也會出現錯位現象;如聯軸器鬆了,壞了,都會出現錯位;導軌,絲桿上長時間沒有清洗加油也會出現錯位現象;機床線要是斷了也會出現錯位現象。
6、各部分連接控制線接觸不良(功控線傳輸線)。解決辦法:將所有連線拆掉再裝。
⑹ 雕刻機X軸老是忘X-方向錯位 求解答!!!
加工速度300是100%運轉的么,控制系統加速度和起跳速度降低,如果還是,XY軸驅動器對調再試,還是不行,更換X軸的步進電機。再不行的話哥哥,我只能說你的機器太次了O(∩_∩)O~
⑺ 雕刻機X軸經常錯位,怎麼解決
這個需要你說明什麼情況下X軸經常錯位,通過交流才能找出問題,有空hi我吧。
⑻ 我的雕刻機Y軸偏差5MM,怎麼辦呢我見你在網上說調電機參數,怎麼調呢
1.檢查雕刻軟體的路徑正確與否;
2.檢查絲桿的間隙大小及光桿的緊固螺絲有沒有松動;
3.檢查軟體參數的設置正確與否.
4.檢查地線是否接好
5.電腦是否有病毒
⑼ 雕刻機x軸點動時很吃力而且還左右亂動
定位不準有左右抖動現象
(1)左右抖動現象
原因:伺服電機在停止時會有抖動,主要是增益調整的問題。
位置比例增益太大(P9).
速度積分增益太小(P6).
對策:調整P9,P6, 2項參數即可。
(2)定位不準:
伺服電機本身是由編碼器反饋,在位置控制時,是不會造成定位不準問題,只有精度問題。
例以2500pulse而言
360度 =0.036度/pulse 理論值:在經過增益調整後,驅動器內偏差計數器可達2脈沖以內。
因此其電氣精度為0.144度以內。
可能造成定位不準原因,主要是脈沖指令不準確。單脈沖指令(P/D)容易受到干擾,指令速度頻率太低(20K以下),也可能造成定位不準原因。
對策:1.降低驅動器最大接受頻率,增加濾波效果;
2.指令端外加歐姆電阻,提高脈沖准確性。
(3)額定力矩不足
伺服電機額額定力矩(T)是由功率(W)及轉速(N)設定的;
P=T*N(設計值不會因應用場合而改變)
一般所謂力矩不足,指的是「過負載」報警,各品牌對「過負載」定義是不同的。DR設計上3倍額定力矩在4妙後會產生報警,以保護驅動器。這和額定力矩不足是不相關的,造成過負載原因很多,其中最常碰到:
增益調整不準確(和慣量相關);
加速力矩大於電機瞬間最大力矩;
同一規格電機,因品牌不同時而產生結果不同原因:
機設計上不同(轉子慣量);
增益調整不當;
「過負載」設計方式不同;
對策: 1。增益調整(特別時位置控制);
2.延長加速時間,減低加速力矩值;
3.延長「過負載」報警時間。馬達運轉方式將KPP值調大,其值需和控制器本身位置增益搭配調整。