数控尺寸z轴不稳怎么回事
① 数控车床尺寸不稳定,怎么回事
材料,温差,让刀等。机床,水平,大小拖板松动,丝杆间隙,同步回轴同步带松动,cnc控制等。
② 数控980车床z向反复不稳定跑尺寸是什么原因
如果尺寸有时变大有时变小,在一定范围内往复变化,就是机械问题引起的。
建议检查Z方向机械间隙,检查丝杆轴向窜动。
如果总是朝一个方向变化,电气故障的可能性大,比如驱动模块老化。
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③ 数控车床Z方向尺寸不稳定怎么处理
应该是中托板球形丝杠和螺母间隙大了
调整下就好
④ 数控车床调z向打表尺寸不稳定
间隙应该是在轴承和锁紧螺母之间,不是轴承有病就是锁紧没调好。
⑤ 数控车床z轴不稳。刚开始干挺好。干二小时就不行了
那是你刀子不行了吧!
⑥ 数控车床Z向尺寸不稳定那里的毛病
你可以复用百分表来检验一下机床制有没有问题,方法很简单:用一个百分表固定在床身的适当位置,然后移动大拖板(刀架)慢慢靠在百分表上,转动百分表刻度盘对准零,用笔记下当前位置的Z轴绝对值坐标,并且将Z轴相对坐标清零,
⑦ 数控车床 Z轴尺寸不稳定,坐标点自动偏移,不固定,X轴没问题。
你可以用百分表来检验一下机床有没有问题,方法很简单:用一个百分表固版定在床身的适当位置权,然后移动大拖板(刀架)慢慢靠在百分表上,转动百分表刻度盘对准零,用笔记下当前位置的Z轴绝对值坐标,并且将Z轴相对坐标清零,然后:
1:让刀架离开百分表,再靠近百分表,在百分表指针指向零时,看坐标有无变化。如果有变化,说明机床Z轴间隙有问题。需要修理。
2:如果没有变化,让刀架离开百分表后关机,一分钟后再开机,再让刀架靠近百分表,让百分表的指针指向零,看Z轴绝对坐标有无变化,如无变化,请你在工件安装、切削工艺上寻找原因。如有变化,一般通过使用机械回零,可以解决此问题,如果通过机械回零后百分表、绝对值坐标无变化了,说明机床是没问题的,但加工时仍然Z轴尺寸不稳定,那就基本可以断定安装、刀具、工艺等不合理。
⑧ 数控车床x轴尺寸不稳定是什么原因
1.伺服电机轴与丝杠之间的连接松动,致使丝杠与电机不同步,出现尺寸误差。检测时只需在伺服电机与丝杠的联轴节上作好记号,用较快倍率来回移动工作台(或刀架),由于工作台(或转塔)的惯性作用,将使联轴节的两端出现明显相对移动。此类故障通常表现为加工尺寸只向一个方向变动,只需将联轴节螺钉均匀紧固即可排除。
2.滚珠丝杠与螺母之间润滑不良,使工作台(或刀架)运动阻力增加,无法完全准确执行移动指令。此类故障通常表现为零件尺寸在几丝范围内无规则变动,只需将润滑改善即可排除故障。
3.机床工作台(或刀架)移动阻力过大,一般为镶条调整过紧、机床导轨表面润滑不良所致。该故障现象一般表现为零件尺寸在几丝范围内无规则变动。检查时可通过观察DGN800-804的位置偏差量大小和变化来进行,通常为正反方向静止时相差较大。此类故障只需将镶条重新调整并改善导轨润滑即可。
4.滚动轴承磨损或调整不当,造成运动阻力过大。该故障现象也通常表现为尺寸在几丝范围内无规则变动。检查时可通过DGN800-804的位置偏差量进行,方法同上。此类故障只需将磨损轴承更换并认真调整,故障即可排除。
5.丝杠间隙或间隙补偿量不当,通过调整间隙或改变间隙补偿值就可排除故障。
⑨ 加工中心z轴尺寸不稳怎么办无任何报警,打表无误差
国产机吗,主轴误差吧,从来不敢一次到位.都是抬三条走一边在看差多少在降.一般两到三次光到位.
⑩ 数控车床z轴0 点不稳定变小是什么原因
z轴0
点一直变小,还是刚开始变小,做一段时间后又变大?
z轴0
点不稳定的原因有很多,先内说几种:
1、机容床热变形引起。
2、工件未夹稳。
3、刀具未夹稳。
4、机床故障。
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